螺旋板换热器在氯氢处理中的应用
来源: 浏览量:1074 发布时间:2023.04.26
氢处理是氯碱生产的主要过程,负责电解槽中湿氯气和氢气的脱水和除杂,然后输送给用户。为了解决氯气温度高、氯含水量高的问题,工厂进行了相应的改进。螺旋板换热器是一种新型换热器,具有传热效率高、运行稳定性高、可多台机组运行等特点。螺旋板换热器是一种换热设备,适用于汽-汽、汽-液、液-液换热的换热设备。
1、装置情况
改造前,该装置氯气紧缩机循环酸冷却装置为F=16m2蛇形冷却器,采用工业水冷却。该冷却器传热系数低,仅为管式冷却器的1/10,体积较大。
氯出口温度达到60℃,氯含量达到0.1%,因为使用寿命长。
改造后,将盘管冷却器改为F=25m2的不可拆卸螺旋板换热器,使氯气紧缩机内循环酸性氯气温度降至30℃以下,氯含水率为0.04%,提高了设备和管道的使用寿命,提高了设备和管道的使用寿命,解决了蛇形管冷却器硫酸温度高、硫酸浓度低导致的严重腐蚀问题。
设备、管道改造前使用寿命短。严重者,氯气紧缩机每周使用一次,每月更换一次,严重影响正常生产。
改造后,氯气紧缩机可以使用5个月,更换一次,确保生产正常运转。
2、设备有问题
装置经过长时间稳定运行。螺旋板式换热器不可拆卸传热性能下降,硫酸温度呈上升趋势。
通过澄清原因,我们开始确定不可拆卸的螺旋板换热器堵塞严重。由于施工现场使用地下水,水质差,有沉积物等杂质。不可拆卸的螺旋板换热器间隙小,积泥后冷却效果差,给生产带来困难。
3、解决方案
对于地面水泥砂量大的问题,增加两个滤水器,可以切换清洗,减少带入螺旋板式换热器的泥沙。
为节约资金,对更换后的不可拆卸螺旋板换热器进行了改造,并自行使用。
具体操作:用高压水冲洗更换后不可拆卸的螺旋板热交换器,然后用车床平整出水口端面的盘管直径;螺旋板热交换器旋入酸液后浸泡,然后用高压水冲洗;使用Φ10钢板浓硫酸循环系统端板轧制钢筋焊接后,钢筋调平后,在端面周围加入法兰,然后制成与端面法兰相同的法兰。中心焊接100毫米出水口,然后加入橡胶垫,用螺栓拧紧。可拆卸螺旋板换热器形成压力试验和泄漏试验。
4、使用体验
改造后的螺旋板换热器与新购买的可拆卸螺旋板换热器基础相同。运行一年后,氯气出口温度控制在30℃以下,氯气含水率控制在0.04%以下。
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